磨煤机液压加载

磨煤机液压加载,型中速磨煤机液压加载改造与性能优化维普网仓储式在线作品出版平台摘要:华能丹东电厂燃煤机组每台锅炉配有台型中速磨煤机,年对磨煤机和磨煤机进行了磨煤机液压加载系统改造,将原有的弹簧定加栽改为液压自动变加载。改造后,磨煤机的磨辊加载力可以根据入口原煤量的变化自动调整,对煤种的适应能力大大增强,不但保证了煤粉细度,而且消除了定加载模式下磨煤机时常发生振动及加载杆被拉断等不安全现象。通过对液压加载力及其性能曲线的优化,降低了磨煤机的单耗,提高了制粉系统运行经济性。

磨煤机液压加载,液压传动控制系统在过程控制中已被广泛应用。我公司在中外合作的基础上,采用国际领先的控制理念、先进的密封技术、精密的加工制造工艺,针对现场需求,设计开发出了多种专用液压控制系统,已成功应用,并取代了进口设备,消除了目前现场在用液压设备普遍存在的渗漏严重、控制精度低、事故率高、可靠性差、功能单一等缺陷,提高了设备运行的安全性、可靠性和可控性,达到了国内外先进水平。典型产品:水泥生料立磨配套液压系统水泥矿渣立磨配套液压系统磨煤机变加载液压控制系统循环水泵出口门液压控制系统风机调节控制、润滑液压站棒材轧机液压系统转炉二文压差控制伺服液压系高炉泥炮液压系统机车轮毂生产线配套液压站。

磨煤机液压加载,一种应用于电站、水泥燃烧行业中的辊盘式磨煤机液压变加载系统,由过滤器、电动机、双连泵、高压双向过滤器、压力变速器、蓄能器、二位四通电磁换向阀、液压油缸、比例溢流阀等组成,电动机拖动双连泵提供液压动能,工作压力油经过节流阀、高压双向过滤器、单向阀、由压力变速器、比例溢流阀以及液压变加载系统控制柜,通过中央控制室,根据辊盘式磨煤机运行负荷,换算为相应加载液压压力数值信号送到液压变加载系统控制柜,控制液压油需要的工作压力,经过节流阀对液压油缸上腔加载工作压力。该系统构思新颖科学、运行安全可靠、磨煤机在低负荷情况下能安全运行、保护磨煤机本体及磨煤机件、磨煤机始终处于稳定的运行状态。一种辊盘式磨煤机液压变加载系统,整个系统由过滤器、液位计、温度计、双向过滤器、二位二通电磁阀、冷却器、电动机、双连泵、节流阀、溢流阀、单向阀、高压双向过滤器、调速阀、压力变速器、测压表、蓄能器、二位四通手动换向阀、二。

磨煤机液压加载,.磨煤机及液压加载系统简介浙江浙能长兴发电有限公司,制粉系统选用北京电力设备总厂生产的型中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨盘和三个沿磨盘滚动且可自转的磨辊组成。由高压油泵站、油管路、液动换向阀、加载油缸、蓄能器等部件组成的液压加载系统通过静定的三点系统,将碾磨力均匀作用在三个磨辊上。其变加载模式是由相应给煤量的电流信号,控制比例溢流阀压力大小,变更蓄能器和油缸的油压,从而实现加载力的变化。因出力较低,在低负荷运行时对锅炉的冲击比较小,增强了机组在变负荷时对电网的动态响应能力,提高了机组的调峰性能。同时,变加载磨煤机的自动化水平较高,可以零负荷启动,降低了电动机的启动力矩。与定加载运行方式相比大大降低了磨煤机的电耗以及磨辊等耐磨件的耐磨寿命。可以说液压加载系统是磨煤机具有相当技术含量和关键作用的设备组件,其安全运行意义重大。.液压油系统压力莫名下跌,定载运行发生持续规律性锯齿波。

磨煤机液压加载,丁立轩摘要:在现代火力发电机组中,火电厂的装机容量越来越大,型磨煤机成为磨粉系统中广泛应用的设备,它具有启动迅速、调节灵活、阻力小、单位磨煤金属磨耗小、结构紧凑、占地面积小及制粉系统简单、单位电耗低、噪音低等优点。传统的固定式磨辊加载系统具有磨辊加载力不能随磨煤机出力变化而变化,导致磨煤机出力降低,电耗增大,研磨件金属磨损大及磨煤机振动大等缺点。针对这些缺点,笔者提出应用电液比例技术对磨煤机进行可变加载的设计,使磨煤机的液压加载系统与电子技术相结合,从而解决原有加载系统的缺陷,提高磨煤机变加载的自动化程度。由于磨煤机许多参数之间的关系比较复杂,有许多问题需要做进一步的研究,本论文运用仿真法对该磨煤机液压加载系统进行研究探讨。基于对磨煤机加载系统原理的介绍,笔者设计了模拟加载方法,应用对系统进行仿真。论文中,笔者根据磨煤机实际工作中对加载系统控制特性的要求进行了研究,再次证明应用电液比例。

磨煤机液压加载,工作原理磨煤机主要用于燃煤电站直吹式制粉系统,应用于碾磨烟煤、高水份的烟煤和褐煤。原煤通过磨机中部落煤管进入磨机中,由磨盘转动所产生的离心力使煤均匀的进入磨盘轨道中。通过磨盘带动的三个均匀分布在磨盘圆周上的磨辊的转动,将煤在磨辊及磨盘间碾压成细粉,在离心力的作用下溢出磨盘,干燥剂由磨盘带动的旋转喷嘴环以速度进入磨机,对原煤干燥的同时将磨碎的煤粉输送至分离器中分离,合格的煤粉进入炉膛燃烧,大粉返回磨中重新磨制。煤中的石子煤、铁块等通过喷嘴环掉到下架体上被刮板清入排渣箱中,排除磨外。结构特点磨煤机属于外加力式磨煤机,碾磨原理与传统的轮碾式磨完全相同。为降低磨料的粒径所需要的碾磨压力是由外部传输进来的。与其它相似类型的外加力式磨煤机进行比较,其用于碾磨的辊子径向是可以运动的(摆动)。这样,在碾磨过程中,碾磨力不是被传输到磨机壳体上,而是通过加载部件直接作用在基础上。通过摆动调整装置,可使外来。

磨煤机液压加载,发一型中速磨煤机液压加载摘要中图分类号文献标识码文章编号编号改造与生能优化王晋一张龙新宋宏王彦海李晓艳华能丹东电厂辽宁丹东华能丹东电厂燃煤机组每台锅炉配有台一型中速磨煤机年对磨煤机和磨煤机进行了磨煤机液压加载系统改造将原有的弹簧定加载改为液压自动变加载。改造后磨煤机的磨辊加载力可以根据入口原煤量的变化自动调整对煤种的适应能力大大增强不但保证了煤粉细度而且消除了定加载模式下磨煤机时常发生振动及加载杆被拉断等不安全现象。通过对液压加载力及其性能曲线的优化降低了磨煤机的单耗提高了制粉系统运行经济性。机组一型磨煤机弹簧加载液压加载磨辊加载力一一。

磨煤机液压加载,中速磨煤机加载系统的自动化改造中速磨煤机加载系统的自动化改造隐藏中速磨煤机加载系统的自动化改造(扬州第二发电有限责任公司,江苏扬州;上海发电设备成套设计研究所,上海)摘要:针对磨煤机存在振动大、加载杆易断等问题,将磨煤机加载方式由固定加载改为自动液压加载方式。主要介绍了磨煤机自动液压加载装置的组成及设计、安装及调试情况,并对该套装置的效益进行了评估。唐军’郭荣,关祖词:中速磨煤机;动化改造自中圈分类号:-〔’,(;,):,’:-;架用弹簧进行加载,加载杆与安装在外部的液压加载缸相连。此种结构可形成有效的磨煤接触扬州第二发电有限责任公司安装火力发电机组,锅炉由美国&公司制造,为直吹式前后墙对冲燃烧自然循环汽包炉。该锅炉配备台中速磨煤机。该磨煤机体积小,运行稳定,噪音小,是比较理想的磨煤机。磨煤机磨煤的一个主要要求是磨辊的精确加载。每台磨煤机有只磨辊,给磨辊加载的最基本方法是通过位于。

磨煤机液压加载,平圩电厂#炉磨煤机磨辊加载方式改造尝试《安徽电力》标题:平圩电厂#炉磨煤机磨辊加载方式改造尝试作者:卢保成王修明周奎应日期平圩电厂#炉磨煤机磨辊加载方式改造尝试平圩电厂淮南市卢保成王修明周奎应概述平圩发电厂台机组采用直吹式制粉系统,磨煤机采用的是美国公司中速碗式磨煤机,型号,额定出力为.,每台锅炉配置台,磨辊采用液压加载方式,专门有一套液压油站和控制装置为磨辊提供指向磨碗的压力。其结构见图,当磨工作时,磨碗由齿轮箱内齿轮机构带动旋转,磨辊位置不动,靠液压缸的活塞顶杆使之压在磨碗上,由于摩擦力的作用,磨辊被磨碗带着随之转动。在磨碗和磨辊之间的煤被压碎碾磨成煤粉。每台磨有三只磨辊,对称分布在磨碗四周,每只磨辊对应一个液压缸,液压缸与储能器相通。储能器的作用是维持液压系统的压力,并缓冲磨辊受到的冲击力,使液压油泵可以间断加载,延长液压油泵使用寿命。运行中,当给煤机的转速上升,给煤量增加时,控。

磨煤机液压加载,宋宏张龙新王晋一摘要:华能丹东电厂燃煤机组每台锅炉配有台中速型磨煤机,年对磨和磨进行了磨煤机液压加载系统改造,由原有的弹簧定加载改为液压自动变加载。几年来的运行取得了良好的效果,改造后磨煤机的磨辊加载力可根据入口原煤量的变化自动调整。磨煤机适应煤种的能力大为增强,不仅保证了煤粉细度,而且消除了定加载模式下磨煤机时常发生振动及加载杆被拉断等不安全隐患。通过对液压加载力及其性能曲线的优化,降低了磨煤机的单耗,提高了机组效率。作者单位:华能丹东电厂:磨煤机出力液压加载性能优化经济运行加载力煤粉细度加载模式液压缸磨辊弹簧分类号:.正文快照:华能丹东电厂台锅炉均为英国锅炉厂制造的亚临界压力、一次中间再热、单炉膛、平衡通风自然循环汽包锅炉,于年投入运行。每台锅炉配有台中速型磨煤机,改造前磨煤机的加载方式采用弹簧定加载。通常情况下,当煤的可磨性系数非常高、原煤的粒径非常小或要求较华峰刘志超吕强邹县发。

磨煤机液压加载,型磨煤机液压加载油缸活塞轴断裂原因分析及处理方法.进入月以来,磨煤机、液压加载油缸活塞轴先后断裂(详见图)。两次缺陷从排查到成功处理。虽处理及时但也走了不少弯路。两起缺陷初发期有共同的相似之处,也有不同之处。下面缺陷排查及处理过程做简单的回顾。为以后遇到类似的缺陷做个总结。一、两起缺陷共同之处。断裂的液压加载油缸活塞轴,运行时处于高位,一度高到限位开关,导致液压油泵跳泵。启停磨过程中润滑油站高压油泵出口压力明显降低,以至直接影响到磨煤机正常停磨。当故障发生时另两根拉杆处在低位运行甚至其中一根不动,貌似以前遇到的三角架断裂拉杆不运当故障发生时整个液压油系统出现非正常情况,抬辊无法进行。动的情况。.二、两起缺陷初发期不同之处。.磨煤机发生故障时液压油系统压力参数正常,抬辊无法进行;磨煤机发生故障时液压油系统压力参数不正常。压力时有时无。抬辊或加载都无法进行。.磨煤机发生故障时断裂处的油缸。

磨煤机液压加载,磨煤机液压变加载系统原理分析来源:本站在原始状态:手动换向阀在左位!油泵从油箱中吸油,油液经切换阀,滤油器,单向阀,手动换向阀,回到油箱。此时,系统处于自循环滤油状态。磨煤机变加载运行时:手动换向阀在右位,电磁换向阀.在右位,节流阀打开,电磁换向阀.在右位!油泵从油箱中吸油,油液经切换阀,滤油器,单向阀,手动换向阀,电磁换向阀.,主油路进入加载油缸有杆腔为磨辊施加碾磨压力。主油路在电磁换向阀.后又分一支经过节流阀,电磁换向阀.,比例溢流阀,回油过滤器,回到油箱,这路分支起到设定变加载力的作用。加载油缸无杆腔经回油截止阀直接与油箱相通。此时,系统处于变加载运行状态。系统总压力由溢流阀调整,压力表显示该压力;加载压力由比例溢流阀调整,压力表显示该压力,加载压力与指令信号成正比例关系,即加载压力随给煤量的变化而改变,这是磨煤机的正常工作状态。

磨煤机液压加载,型磨煤机用液压变加载系统研究及推广.液压油系统压力莫名下跌,定载运行发生持续规律性锯齿波:分比例溢流阀开度.,加载油压从.一分钟内跌到.,本文共计页同时,变加载磨煤机的自动化水平较高,可以零负荷启动,降低了电动机的启动力矩。型磨煤机用液压变加载系统研究及推广因出力较低,在低负荷运行时对锅炉的冲击比较小,增强了机组在变负荷时对电网的动态响应能力,提高了机组的调峰性能。由高压油泵站、油管路、液动换向阀、加载油缸、蓄能器等部件组成的液压加载系统通过静定的三点系统,将碾磨力均匀作用在三个磨辊上。型磨煤机用液压变加载系统研究及推广对磨煤机用的新旧液压系统进行了比较对液压变加载系统的工作模式、工作原理等进行了分析和论述探讨了液压加载系统在电厂应用的实际效果及其特点。可以说液压加载系统是磨煤机具有相当技术含量和关键作用的设备组件,其安全运行意义重大。型磨煤机液压油加载系统压力异常波动处理与定加载。

磨煤机液压加载,液压加载型磨煤机液压加载型磨煤机大唐哈尔滨热电厂那远航液压加载液压加载型磨煤机介绍型磨煤机介绍弹簧加载和液压加载比较液压加载油系统启动及调节曲线液压加载型磨煤机优点液压加载型磨煤机优点小结 磨煤机 液压加载型磨煤机示意图液压加载型磨煤机示意图原煤煤粉煤粉塔式出口可调分离器叶片静态分离器静态分离器环形密风空气管刚性加载框架摆调节热风热风进口管道底部外壳马达基础磨机外壳摆动点磨棍旋转喷嘴环磨盘衬板和支撑磨盘底座底部壳体密封带液压缸的拉杆行星齿轮减速机 液压加载机构刚性加载框架钟摆式活动支架切线支座拉杆液压缸及缓冲罐 运行曲线:运行曲线:弹簧加载和液压加载碾压力和功率消耗比较碾压力及单位功率消耗碾压力及单位功率消耗弹簧加载磨机负荷多余的碾压力增加磨损增加磨损增加磨损碾压力缺少的碾压力影响煤粉粒度影响燃尽程度影响燃烧效率影响锅炉效率 液压加载型磨煤机加载油系统示意液压加载型磨煤机加载油。

磨煤机液压加载,》关闭磨煤机属于外加力式磨煤机,碾磨原理与传统的轮碾式磨完全相同。为降低磨料的粒径所需要的碾磨压力是由外部传输进来的。与其它相似类型的外加力式磨煤机进行比较,其用于碾磨的辊子径向是可以运动的(摆动)。这样,在碾磨过程中,碾磨力不是被传输到磨机壳体上,而是通过加载部件直接作用在基础上。通过摆动调整装置,可使外来的异物在径向方向排出。磨煤采用了液压加载系统。这种系统的液压碾磨力是可调的,在不同工况下可调节到相应的碾磨力。当煤质发生变化或负荷快速变化时,碾磨力可以快速调节,这样液压加载磨煤机有更好的运行条件,并且随着煤质的改变,能够进行快速的调整。因此,具有液压加载系统的磨煤机能适应发电厂锅炉运行负荷的快速变化。液压加载系统由个液压缸组成,每个液压缸带有一个拉杆平行地工作,拉杆向下拉动刚性加载架。这样,连接于加载架上的磨辊对磨盘上的煤层施加压力。在磨机运行过程中,由于煤中的大块材料导致系。

磨煤机液压加载,本站已开启防注册机骚扰功能,请根据提示完成指定拖动的操作,以便继续注册!请拖动左边图片到右边,使其变成一幅完整图片!摘要:本文通过对杨柳青发电厂投产运行以来,磨煤机液压变加载系统运行中出现的问题,研究出解决方案,保证了机组的安全稳定运行,对同类型磨煤机安全运行具有现实指导意义。液压变加载系统型磨煤机,应用杨柳青发电厂三期扩建工程为两台引进型机组,相继于年、年投产发电。锅炉为双渣室液态排渣炉(德国公司生产),每个渣室布置两台磨煤机,每台磨煤机个旋流燃烧器,单渣室运行锅炉负荷为。磨煤机型号为-沈阳重型机械厂与公司合作生产。机组投产以来,主要辅机中影响机组安全运行的问题始终在磨煤机上。而磨煤机运行在不同阶段均有突出的特点:投产初期磨煤机启停时间较长,跳磨频繁、启动困难,烧助燃油较多,通过年度的磨煤机启停程序优化,大大地减少了跳磨次数及启停磨用油量。而随着磨煤机运行时间的增加,磨煤机运行中。