煤磨热风量

煤磨热风量,文件描叙:煤磨机热风系统的问题和工艺改造措施图文我厂、号煤磨机是的风扫式煤磨机,分别供两条水泥窑用煤粉。由于工艺设计存在问题,造成煤磨机台时产量低,煤粉质量差,回转窑操作被动,熟料热耗高。因此我们对煤磨机的热风系统进行了工艺改进,取得了较好的效果。存在问题及原因分析、号煤磨机的热风使用的是篦冷机的余风,其工艺流程如图所示。图、号煤磨工艺流程该系统在生产中存在的主要问题是入磨热风温度低煤磨机热风管的吸风口位于篦冷机侧墙、中压风室的上方,因此煤磨机抽取的热风实际上是冷却熟料后的中压风,风温左右,再加上热风管壁的散热,正常入磨风温一般在。随着生产的连续进行,在距篦床较近的吸风口处,热风携带的大量熟料粉不断堆积,使通风面积减小,阻碍了热风的吸入,导致入磨风量小,风温进一步降低左右。这也是我们每次清理过吸风口后,风温高,两周后风温逐渐降低的原因。.煤磨机出口温度低在操作上表现为:下料不稳,满磨闷磨。

煤磨热风量,磨煤机热风挡板卡死、漏风原因分析及处理安徽华电宿州发电有限公司以下简称宿州电厂一期工程安装超临界燃煤汽轮发电机组。锅炉为东方锅炉集团有限公司制造的/直流炉,超临界压力变压运行、单炉膛、一次中间再热、尾部双烟道、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、型布置燃煤直流锅炉。设计煤种为淮北祁南矿烟煤。锅炉采用冷一次风机正压直吹式制粉系统,配有台型碗式中速磨煤机,采用离心式增压一次风机,一次热风和一次冷风混合后进入磨煤机。每台磨煤机安装冷风挡板、热风档板各一个,用以调节磨煤机的一次风量和一次风温。采用前后墙对冲燃烧方式,只煤粉燃烧器分三层布置在炉膛前后墙上。在最上排燃烧器上方布置一排燃烬风口,减少的生成。煤粉燃烧器采用日立一巴布科克公司的型低旋流燃烧器。科易资料免费下载更多内容请下载后查看。

煤磨热风量,关键字:无烟煤矿渣摘要:燃烧无烟煤热风炉的现状与改进措施,燃用无烟煤热风炉与立磨联动生产经验。广东韶钢集团嘉羊新型材料有限公司矿渣微粉生产线之中,配置供热能力的热风炉,采用广东当地产无烟煤,其挥发份量,固定碳,灰份,水份。无烟煤是碳化程度比较深的煤种,用常规的燃烧方式来处理而不采取特殊的措施,无烟煤是很难燃烧及燃烬的。.喷燃无烟煤现状与问题:我公司在立磨矿渣微粉生产线之中配套无烟煤喷燃的热风炉,产生合格的风温与风量,进入德国伯利休斯公司矿渣立磨,在热风炉工艺生产线系统独立试运行中(即空烧),燃烧这种无烟煤产生热风,还没有显现出突出的缺陷,不论是热风炉燃烧温度和出口温度,还是炉膛气氛,炉膛压力以及炉膛出渣,都基本上达到设计要求,但是立磨一旦联动生产后,立磨强大的抽风能力造成炉膛负压直线上升,炉膛负压达到,热风炉炉膛温度出现急剧下降,有时出现甚至炉膛火焰被抽灭的现象,在立磨调整到正常的工作负压。

煤磨热风量,:泊头市环保科技开发公司大中小原煤由提升机送入原煤仓,经圆盘喂料机入磨,在磨内完成烘干,粉磨的半成品煤粉随气流进入粗粉分离器,分离出的粗粉重新入磨,细粉随气流经细粉分离器分离收集,由回转卸料器进入煤粉仓。剩余煤粉随气流经煤磨主排风机后,进入煤磨袋式收尘器净化后气体由引风机排入大气,袋式收尘器收集的煤粉由螺旋输送机送入煤粉仓。所用烘干热源由一台烧块煤的热风炉提供。热风炉设有挡火墙,热风在进入水平管道之前要经过三面互相垂直的耐火墙用以进一步沉降未燃尽的灰烬,然后进入煤磨的水平管道。二、起火原因众所周知,燃烧必须同时具备三个条件:一是有可燃物;二是要有强烈的热源,能使可燃物的温度达到着火点,如达到燃点的高温气流、明火等;三是有足够浓度的氧气。在煤磨工作时,由热风炉产生的热气流,进入煤磨烘干原煤。正常时入磨热风温度不超过,原煤较干或环境温度较高时,温度控制在较低值,一般不会产生事故。为防止在水平管。

煤磨热风量,风扫式煤磨在水泥厂煤粉制备系统中普遍采用,在实际生产中许多厂存在一些问题,我们通过对风扫式煤磨系统的调试整改,总结出以下问题及解决方法。常见问题.系统内漏风严重系统内漏风是指进入系统的热烟气不经过煤磨内部,而从煤磨头部直接经粗粉分离器回料管进入粗粉分离器,再经风管进入细粉分离器、收尘器后排入大气。如图所示。内漏风严重会造成磨内通风不足,截面风速小,从而使煤磨产量降低,出现过粉磨现象。另外还会造成大量热能浪费和电耗增加。图风扫式煤磨工艺流程图造成内漏风的原因主要是在粗粉回料管下端未加装锁风装置,或加了锁风装置,由于使用维护不当,起不到作用。.入磨风温偏低入磨风温偏低不仅影响粉磨效率,而且造成煤粉水分超过控制指标,甚至高达,使喂煤系统给煤不畅,经常堵塞,严重影响回转窑的煅烧操作。造成入磨热风温度低的原因主要有以下几个方面:入磨热风管道漏入冷风过多。从窑头罩抽取的热风,在窑不正常时风温偏低。从窑。

煤磨热风量,热风量对磨负荷(存煤量)的影响信息编辑球磨机信息来源球磨机网发布时间球磨机内送入热风是为了对磨内的煤进行干燥,提高制粉效率,同时也有利于锅炉的燃烧。当热风量大时,磨的出粉率会有所增加,但影响制粉效率的主要因素是煤的硬度、可磨性及磨内钢球的装载量,因此,在工程实际中,认为热风量对磨负荷没有影响。郑州恒星设备专业生产大、中、小型球磨机,包括:水泥球磨机、节能球磨机、圆锥球磨机、钢球球磨机等。我公司以的技术、可靠的质量、优惠的球磨机价格,本着以用户为中心,一切为了用户着想,深受新老客户的亲睐。对磨煤机负荷影响的主要因素是煤的硬度、可磨性及磨内的钢球装载量。虽然,改变再循环风量,改变了制粉的通风能力、使磨负荷有所改变,但在工程实际中,将再循环风量对磨负荷的影响忽略不计。球磨机神经网络解耦控制研究,大家也可以来看看文章来源于恒星水泥球磨机网:。

煤磨热风量,锅炉事故预想之降负荷时磨煤机热风调门卡北极星电力网技术频道所属频道:火力发电:锅炉事故磨煤机一、运行方式:.负荷,投入,方式,五台磨运行,指令由降至,各磨煤量由降至。二、可能原因:.电动头失电。.门杆脱落。.电动门热工模件故障。.机械卡塞。三、主要现象:.磨热风挡板卡涩,指令关小,反馈保持原开度不变,指令与开度不对应。.磨热一次风调节挡板可能跳出自动指令与反馈偏差大于跳自动。.冷风挡板开度增大,风量增大。.磨出口温度升高。.磨出、入口差压降低。四、处理措施:.派巡检到地观察热风档故障状态,将故障磨热风挡板切手动,改回指令到实际开度并小范围更改开度变化指令,尝试活动挡板。.若盘上仍无法操作,将热风挡板切至地,手动适当关小,准备停磨处理,但要注意冷风挡板与之相配合,防止磨出口温度过低或一次风量过低造成跳磨,如关不动,则立即通知检修处理。.观察故障磨冷风调解挡板调节情况,如果调节跟不上温度的。

煤磨热风量,正常运行中需要监视磨煤机的一下参数:磨煤机出口温度,磨煤机压差,进口风压磨出口温度高:进口风压允许(即规程规定范围内),增加冷风供应量,这样总的通风量增加,以便使磨在出力下运行。若进口风压不允许则减少热风量。磨出口温度低:进口风压允许,增加热风量,这样总的通风量增加,以便使磨在出力下运行。若风压不允许,则减少冷风量。若煤实在太湿,热风已开至,冷风全关,磨出口温度仍旧低的话,只好减少给煤量。

煤磨热风量,现象、磨煤机出口温度下降,风量下降。磨煤机热风门指令反馈不对应,反馈很小,指令很大。处理、发现磨煤机出口温度下降,风量下降。检查热风门反馈很小,撤出手动后开大热风门,无效。令巡检地检查。手动降低给煤机煤量至最小,如风量仍很小,立即手动停运给煤机。立即减负荷至对应煤量值,确认其余给煤机磨煤机煤量和电流不超限,各参数正常。联系助手,关注汽机电气。汇报值长,联系检修。如磨煤机热风门故障不能消除,停运磨煤机。检查一次风机运行正常,一次风母管压力正常。检查六大风机、磨煤机运行正常,锅炉燃烧正常。对主再汽、壁温加强监视,过热度正常,必要时手动调整煤水比、烟道挡板。中级电工考核大纲一、理论部分项目鉴定范围鉴定内容鉴定比重基础知识交直流电路超前、滞后、同相和反相全能值班员竞赛复习资料哪些情况下应该紧急停炉答:)汽包水位达或所有汽包水位计损坏时。)尽管加大锅炉给水量,汽包水位仍导致事故的心理因素导致事故的。

煤磨热风量,煤磨热平衡计算计算项目计算公式代号定义及参数收入热热风显热煤–煤磨进口处热风量–热风比热–进口处热风温度。原煤带入热–原煤量–煤和水在温度下平均比热–原煤温度–环境温度。漏入冷风显热–漏风系数热风–冷风在温度下比热。热风中粉尘带入热.–在温度下粉尘比热。粉磨产生热.–粉磨中能量转换能球磨为.辊磨为.–煤磨单位电耗。支出热蒸发原煤水分耗热–分别为原煤煤粉水分–离开系统热风温度储式直吹式–原煤温度。加热原煤耗热.煤煤–燃料干基比热烟煤.无烟煤.–分别为原煤及煤粉水分。废气带走热未含蒸发水分产生的水汽–离开系统热风在下比热–系统漏风系数热风。系统散热及其他热损失.煤–系统散热损失系数–筒体表面积–筒体表面温度煤–煤磨台的产量。以原煤为基准平衡范围原煤和热风入磨口至排风机出口。煤磨热平衡计算实例例.计算烘干原煤水分需要热风温度.已知条件煤磨产量原煤水分出磨气体温度水分蒸发量Δ.煤入磨热风重度.漏风。

煤磨热风量,磨煤机热风挡板控制原理及跳出自动的原因?热风门跳出自动无外乎两种情况,是当指令发出时,执行机构过调,反馈大于反指令,属热工卡件问题;第二是当指令发出时,执行机构不执行,指令大于反馈,可能执行机构卡涩造成。煤量对应的风量指令与实际风量偏差大,都可能造成热风门跳出自动。风量指令与煤量成一函数关系,热风门跟随着燃料量指令的变化调节磨的一次风量。燃料主控将来自锅炉主控指令分配到各台处于运行中的磨煤机一次风量控制系统,当运行磨煤机均处于自动时,燃料主控用于同步(平衡)各台磨之间的出力,;当其中一部分磨处于手动运行方式时,燃料主控将锅炉负荷指令的变化分配给处于自动的磨。当磨煤机在自动的时候,燃料主控发出燃料量指令,经过大选,小选模块进行上、下限值限制后,作为磨煤机负荷控制的燃料指令。该磨一次风量反遣经计算后,与燃料指令相比较,得出差值,经过常数运算后进入到热风门调节器,调整热风门,从而控制一次风量。

煤磨热风量,.主要优点是:,对燃烧料的适应性强,可以燃用各种劣质煤和炉渣(发热量大于).燃烧效率高达以上;,炉体受热均匀,使用寿命长;,操作灵活,调节性能好,炉膛升温快,停炉后再启动,二、三十分钟可满负荷运行;,温度均匀供热稳定,可使烘干机产量提高,比其他炉型节煤以上,炉渣含碳量小于是水泥的良好掺合料;,劳动强度低,自动化程度高;,可配套于三筒烘干机、立式烘干机、回转烘干机及立磨等。沸腾炉的主要技术有:,等压风室,两段燃烧,采用型燃烧段可分离和收集未燃烬的细小碳粒,又可延长其燃烬时间(当不采用两段燃烧时,入炉煤粒应小于,如限定煤粒为);,采用大节距变径风帽的布风装置,有良好的流化质量和燃烧工艺,减少边壁效应带来的布风不均匀的影响;,采用大过量空气系数,加强炉内空气搅动,强化燃烧,使煤在炉内燃烧充分,温度均匀,控制方便;,采用合理的悬浮段结构,烟气流速低,细灰带走量小,供热烟气温度可达,煤粒燃烬以上。

煤磨热风量,景尤昌型中速磨煤机存在问题与处理方法发耳电厂机组工程施工论文总结汇编年吕剑虹吴科郭颖王喜平茅民强曹德铭王晓晖中储式钢球磨制粉系统的自适应模糊控制中国动力工程学会第三届青年学术年会论文集年王爱萍磨煤机分离器体装置制造要点摘要全国机电企业工艺年会《上海电气杯》征文论文集年闵强赵刚微油点火技术在燃用贫煤锅炉上的应用发耳电厂机组工程施工论文总结汇编年李名武烟气深度冷却法降低锅炉排烟温度方案探讨江苏省“能源计量与节能减排”论坛论文集年曹海波姚孟发电公司、锅炉一次风管吹管方式改进第十届中国科协年会环境保护与生态文明建设论坛论文集年黄冬良煤质变化对锅炉运行的影响及对策提高全民科学素质、建设创新型国家中国科协年会论文集(下册)年陈红耿向瑾锅炉燃烧调整对排放影响的试验研究中国可持续发展论坛论文集年。

煤磨热风量,节能风扫煤磨机设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、粜装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内,热风由进风管进入磨内,随着磨机筒体的旋转,煤与热风在磨进行热交换,煤在磨内被粉碎和研磨,在煤被研磨的同时,细粉被通过磨内的热风,经由出料装置带出磨机。影响煤磨机生产时产量的主要因素及其解决措施.入磨原煤水分大入磨原煤水分大易堵下料溜子在冬季时易蓬仓,在磨内易产生包球,此时磨机台时产量低,在操作上应尽量提高磨机的人口温度加强磨内通风保证出磨煤粉细度的合格。.研磨体装载量研磨体少时,表现为磨内物料多磨机的电流低,台时产量低,应当及时地向磨内添加研磨体视磨机电流达到正常为止这样才能提高台时产量,合理的研磨体级配才能提高产量表为我厂装球量及级配。.磨机的入口温度煤磨的人口温度低,磨机的产量下降。在满足窑系统热工制度稳定的前提下将篦床上的料层控制的稍厚一些应当视出窑熟料。

煤磨热风量,内容导读:安阳钢厂球磨机制备烟煤粉干燥剂系统的设计情况.工艺流程由图可见,从点和点引出烟气,经引风机一和二送至球磨机入料口,当烟气温度不能满足制粉要求时,在引风机一进风口前兑入烟气炉的高温烟气。此外,干燥剂还可单独由烟气炉直接供给球磨机,不需启动引风机二。.各工艺参数的选取制粉系统设置两台铭牌球磨机,设备能力除满足现有三座高炉喷吹煤粉需要外,同时可满足安钢“八五”规划中的大高炉喷煤要求。因此,设计上考虑近期为台球磨机运行,远期为台运行。在设计球磨机干燥剂系统时,也相应按此考虑。干燥剂流量球磨机所需干燥剂流量由热平衡计算值及磨煤动力条件计算值两者的上限值确定。球磨机磨煤热平衡计算系根据原煤条件原煤可磨系数、水份等、工艺设定值球磨机进、出料口干燥剂温度等、设备条件和大气环境条件,以及干燥剂热容量等条件确定。磨煤动力条件计算公式如下:式中球磨机出料口烟气流量,球磨机圆筒体积,可磨系数粗粉分离器后。

煤磨热风量,对煤磨设置热风炉的看法收藏本文分享对煤磨设置热风炉的看法谢克平秦皇岛日本水泥有限公司筹建处煤磨做为粉磨兼烘干煤粉的设备,设置热风炉以提供稳定足够的热风,本是勿庸置疑的。但是,在现代化水泥厂中,热能综合利用后的煤磨,是否还需要热风炉则成了需要讨论的课题。一种看法认为:在正常运转时,煤磨所用的热风可来自窑一级预热器排出约的废气,或利用来自篦冷机排出的多余以上的三次风,这足以满足烘干煤粉的需要。为使工艺简炼,节约用地及费用,理所应当不设热风炉;另一种看法则认为:窑未正常运行之前,无热风来源,即使开始用油点火产生余热,也无法获得足够的温度。又由于煤粉易燃,停窑后不宜存放为下次点火用的煤粉,故此时很难供给窑立即需要的含水分的煤粉,势必影响窑的正常煅烧,甚至无法运行。只有靠设置热风炉解决此问题。究竟如何看待是否设置热风炉的问题,我们不妨从各方面加以探讨,并赋予新的内容。煤粉水分大的危害影响煤粉在窑内及。

煤磨热风量,控制回转窑内煤粉沉落量谁动了安全生产“高压线”创建时间作者网站管理员浏览留言:宋陵矿山回转窑信息网:高高兴兴上班来,平平安安回家去儿时的标语,永恒的经典。由此可见,在工艺生产过程中任何时候安全生产都是永不落伍的话题。近期,在全国各地轮番上演的工业安全生产大检查再一次为人们的安全生产线敲响警钟。作为专业回转窑生产厂家巩义宋陵矿山机械有限公司在提高回转窑生产安全系数、质量和技术方面三者并驾齐驱,并取得了一定的成和良好的市场口碑。在安全生产为工业生产首要任务的,巩义宋陵矿山回转窑专家为您解读回转窑在工业生产中容易被忽视的细节回转窑内煤粉沉落量问题,宋陵矿山回转窑专家教您细节之处,避免触动安全生产高压线在回转窑运转过程中窑头鼓风与煤磨排风共用一台风机被称为单风机循环,此系统由于在生产过程中热风全部入窑,有效防止可含有煤粉的热风放入大气,既能节煤,又消除环境污染,因此赢得众多企业的亲睐。但是,。

煤磨热风量,:煤磨热风炉煅烧混合煤的尝试童军春,李俊福建水泥股份有限公司建福水泥厂,机器视觉年我厂为号回转窑和分解炉烧无烟煤而新配套号无烟煤煤粉制备系统。为保证烘干的需要,在煤磨旁边也同时建造了一个烧烟煤的热风炉。为降低土建投资,煤粉制备系统利用了原拆除的立窑系统厂房,热风炉用的烟煤需从约远的号烟煤制备系统,利用台功率为、空压机通过台单仓泵送至热风炉烟煤粉仓。煤粉输送距离远、耗气量大,加重了回转反吹袋式除尘器的收尘负荷。并且输送过程中煤粉经气化,处于悬浮状态,烟煤粉筛余、水分,粗湿易堵,下煤量难以控制,稳定性差,热风炉的风温难以控制,直接影响了煤磨的产质量。我厂号窑分解炉烧混合煤无烟煤与烟煤比例为∶,其煤粉仓与热风炉煤粉仓仅相隔.,年月我们对热风炉烧混合煤进行了尝试。可行性分析.混合煤的可燃性分析混合煤着火温度约;挥发分、灰分时具有较好的流动性。.现场工艺技术及操作条件分析号窑分解炉用的混合煤粉可直接。